璧户 管 乙烯工业1EH 1珊册U999,11(S4r)R:Y5 1—52 @ 脱乙烷塔操作浅析 ,6 蘸些 .、 (兰化公司化工一厂,73oo6o) 丌叹 卜 1) 摘要简述了脱乙烷塔操作的影响因素以及解决办法。 美t : 蓥t壁三堕整j!篓1曼堡 塑垫。 冬 脱乙烷塔(OA一401)白开车以来一直不 能平衡操作,主要表现为塔顶温度偏高,塔压 差波动大,灵敏板不易稳定,造成塔顶丙烯含 量经常超标,有时在乙烯精馏塔累积高达到 20%以上。这不仅影响碳二加氢的正常操 作,而且造成乙烯精馏塔循环不良,塔釜乙烯 损失加大。并且该装置采用石脑油和乙烷共 裂解技术,乙烷中乙烯含量增加,加速了炉管 的结焦,影响炉子运转周期。 1脱乙烷塔操作的影响因素 段吸人缸(FA一502)液相经冷箱(EA一316) 过冷时压差较大,影响一加℃冷剂用户正常 接受冷剂,故在冷箱EA一316的FA一502出 人口处增配一旁路,旁通一部分丙烯物料,但 造成脱乙烷塔进料经EA一316换热后Ⅱ一 314产生波动,一般一4一一7℃波动。而设 计该点温度为一2℃,即泡点进料。一部分经 FFR329比值调节FFRC一310控制进lO板, 另一股由LICA一320控制经EA一22O、EA一 210换热至一1一一3℃进28板,而这股进料 温度设计为10T;。工艺过程详见附流程简 经过长期观察、分析,脱乙烷塔主要受以 下几个因素影响: 其一,因丙烯制冷压缩机(GB一501)二 图(略)。 其二,进料组成与设计出入较大,列表比 较如下,见表1。 裹1设计组分与实际组分对比 进料组成的变重,进料温度的偏低,造成 进料在塔中气相组分减小,液相组分增多。轻 关键组分和重关键组分与设计值严重偏离,导 致该塔更难操作。为确保塔顶合格,只能在操 作中增大回流比,现回流量通常在l8~19t/h。 上述问题的存在造成精馏段液相负荷比原设 计增加很多,同时,塔压差波动幅度也大,一般 在2kPa~34kPa。在63t/h投油负荷,脱乙烷塔 操作状况较好的情况下,测得精馏段压差为 17.21kPa,提馏段压差7.70kPa,塔压差 维普资讯 http://www.cqvip.com
52 乙烯工业 第l1卷 24.28kPa,因设计每板压降为0.258kPa,故精 馏段压差应是7kPa。该塔在负荷较高(60ffh 以上)、灵敏板TRC一400降到了一定程度后, 压差由降转升,当灵敏板温度逐渐提到50 ̄C 时,压差又缓慢降下来。经综合判断,脱乙烷 塔在高负荷操作时有液泛现象。 分析造成塔压降大的原因,主要是因塔 板降液管中静压差增大,清液层增高,造成降 液管中的脱泡空间变小,形成液沫夹带,把一 部分液相带入上一层塔板,故使得板效率下 降,并且进料组成中碳三馏分含量比设计值 高。精馏塔碳三馏分能力不足,导致碳三馏 分在塔顶经常超标(设计塔顶丙烯小于 0.87%)。如调整不当则造成液泛,塔顶碳三 馏分有时高达2%以上。 针对上述情况,在该塔操作上应采取如 下措施: (2)通过EA一402调节28板进料温度 (比设计10℃可再高一些),尽量使物料中的 碳二馏分完全气化并能过热。这样,既能减 轻塔釜再沸器的负荷,又能通过进料传热减 缓该段液泛程度。同时,也能为降低灵敏板 温度操作提供有利条件。EA一402是在1998 年度大检修期间,在EA一210后加的换热 器,用43 ̄C液相丙烯给脱乙烷塔第28板进料 加热。 (3)调节两股进料比值。裂解气组成受 原油的油品、裂解炉投油结构及裂解状况的 影响。通过对裂解气组成分析、观察,裂解效 果相对比较恒定。关键是不同地区的油品对 裂解组分影响很大,如长庆原油经炼制后,提 供原料裂解后组分明显偏重,而库西油 经炼制后,提供原料裂解后组分接近设计值。 固针对上述情况,应及时了解原油产地及油 品性质,并对脱甲烷塔釜组成进行分析(以前 这一取样点不分析),根据组分来做相应调 整。如轻组分较多时,可适当加大两股进料 比值,反之则可适当减小两股进料比值。加 大、减小不是针对设计比(0.7)而言,而是根 (1)在不影响c2加氢加热控制床层反应 温度的情况下,应降低三床出口温度TK一 421。在乙烯精馏塔循环正常情况下,多投用 脱乙烷塔开车冷凝器(EA一424),以降低碳二 馏分经加氢后进绿油洗涤塔(DA一408)的温 度,从而增加单位回流量所携带的冷剂量,改 善塔的传热效果,减缓塔顶碳三馏分的夹带。 据实际操作经验来决定,此比值在0.62~ 0.65范围内调整较为适宜。详见表2。 裹2不同比值塔工艺状况对照 (下持第64页) 维普资讯 http://www.cqvip.com
乙裹3石化原料的提供 烯工业 第11卷 重质凝析油,把石脑油投放到该地区的石化 市场上,这种发展也具有炼油厂/乙烯生产装 置一体化的特色,应该引起注意。在传统价 格差别的条件下,对于一个完全新建的装置 的投资(该种装置基本上提供一种增加的“浅 这种加工方案要求凝析油对于链烷基 (为乙烯)和环烷基(为芳烃)是一种好的母 体。勿庸至疑,炼油厂比石化生产厂处于更 好的地位来利用重质凝析油的非石脑油成 度加氢”生产),也许很难证明是经济合理的, 这是因为经济性对于石脑油和重质凝析油间 的差价是极敏感的。 闰坤译尹大为校 分。这会促使西欧炼油厂在专门设施中加工 (上接第52页) 收稿日期:l999—02一l0 (4)降低灵敏板温度。灵敏板温度可以 2结语 控制在48—50 ̄C,这时塔釜碳二馏分分析仍 合格。 经过对脱乙烷塔操作的调整及各岗位人 员培训,该塔操作有明显好转,负荷已从过去 57t/h,现逐步提高到63,5t/h。但要彻底解 决该塔存在的问题,还有待做更多的工作。 下面将脱乙烷塔调整前后操作参数对照 列于表3。 裹3撮作参数调整前后对照裹 测量和控翩对象队一瓤塔45扳诅度队一瓤塔撇队一瓤J菁釜程度n^一 吼塔压DA— 吼塔目流量 惶表位号—工艺指标 — 原来新调 勋±2'E 一∞±l ∞±3 由于工艺条件较设计发生了较大的变 化,使脱乙烷塔实际操作点已偏离设计,造成 该塔在原设计负荷下能力偏紧,操作弹性极 小,给日常平衡生产造成了较大的困难,为此 该厂将在适当的时候进行停车改造,以完全 消除存在的隐患。 收稿日期:l998一lO—l5 1Ilc一栅 61.2 Ⅱ一栅一1 16.4 Ⅱ一嵇一1 70.2 眦A一401 2.25胁眦一 吼 17—18t/h 2.0B±0.∞硼 18—19t/h
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