科学论坛 ●I 烧结混合料水分的自动化控制 王晓云郭勇王中华公维娥 莱芜271104) (莱芜钢铁集团自动化部铁区车间 山东[摘 要]本文对比国内烧结水份控制的各种策略,提出了莱钢烧结水份控制的实现方法和改进方案。 [关键词]烧结配料水份控制PID经验函数补偿 中图分类号:TO174.6+58 文献标识码:A 文章编号:1009—913x(2010)16 0045 01 1前言 七波段水份仪检测混合料水份,产生输出偏差信号调节发送给执行机构。二 水份控制是烧结生产的重要环节,它的大小不仅影响烧结过程的垂直烧结 速度,而且还影响烧结矿的成品率、生产力和转鼓指数。混合料水份大,虽 然烧结速度快,但热量消耗大、成品率低,返矿量大,转鼓指数下降:混合料水 份小,透气性变坏、烧结速度慢,生产率低,各种消耗增加。最适合的加水量 是根据原料的特许不同而变化的,一般取在6 左右。若采用两次混合的话, 一次混合的水份率控制在5%左右,二次混合的水份率控制在6.5%。对混 合料水份进行准确测定和自动控制,是实现烧结生产优质高产的必要保证。 2国内水份测量与控制方法现状 粉粒状物料的水分在线自动测量一直是个难题,不仅因为环境恶劣、影 响因素多,而且实用的检测方法 多,能成功实施可靠测量控制的更少。目前 在烧结生产中使用的水份测试仪常用的有中子水份测量、红外水份测量、 快速失重法测量、电导测量、电容测量等。混合料水份的控制常用的方法 为前馈加反馈的复合控制。一混的加水属于粗调,按加水百分比进行定值控 制。二混采用前馈加反馈的控制,其中前馈量根据实际进料量和最初含水量 与目标含水份仪测量得到的实际水份值与给定值比较,进行反馈校正。宝钢 二烧结450m2烧结机水份控制系统,采用了一混和二混两极混料的形式,目标 水份值的设定由上位机给定,根据一定的公式计算获得并进行水水量进行比 较,然后由份测量值的反馈校正,同时保持测量水份的更新与原料输送跟踪周 期同步,并进行了一混、二混加水低压开关动作和加水计算量低于设定水量 下限值时的连锁动作。 马钢300m2烧结机水份控制采用串级加前馈的两极混料形式,其中一混的 加水量占总加水量80%起粗调作用,二混加水量占20%起微调,为了提高控制 精度,一混加水量的计算: 单位时间 8料的重l (一混目标水分率)—原料含水量 , —————— =丽百雨 ————一 (1) 二混加水量的计算: FI:l兰壁堕 墼整盟兰萋!(二塑茎堕塑查垫!:!三亟垦堡查坌圭 宣查茎二!= 窒堕塑查墨 , I・(二棍且标水分翠) … 武钢二烧结393m2烧结机水份控制,混合料系统根据系统中开关量和模拟 量的变化,对物料进行加水的混合控制。包括了一混、二混加水和蒸汽流量 的控制,采用串级控制方式。其中加水量设定值按下式进行计算: Z=F , )+P (3) 根据经验公式,在工艺限定加水量为进料总量6.8%~8.2%范围内,计算目 标含水量Y( )的经验函数为: Zo+Z v:——f41 +Z … 其中x为加水量、y为目标含水量。zO物料初始含水量,w物料单位时 问内的流量、e为水流量的总误差。系统可依据人工要求的目标含水量y求 得加水量的设定值z。 首钢198m2烧结机和韶钢烧结厂采用英国NDC红外技术公司研制的烟草 水份仪TM7l0型七波段水份仪,实现了 混和二混加水的自动控制。韶钢烧 结生产中要求一混后的混合料水份在6%~7%,二混后达到7%~9%。在该系统 的水份自动控制中,一混加水采用单闭环控制,在一混后安装了一台TM710型 图l混合料水份自动控制系统的动态结构图 混采用前馈加反馈控制,在二混后安装了两台TM710型7波段水份仪,分别检 测二混刚结束后和混合料到达烧结机前两个时刻的混合料水份,取平均值作为 二混水份的反馈信号。 3莱钢烧结水份控翩策略 莱钢265m2烧结机水份控制方案是多级水份混合系统的前馈一反馈串级 控制方式,来自上位机的加水量预先计算值作为系统的前馈信号,将混合料的 水份与设定值进行比较后对前馈计算值加以修正。为提高控制精度,考虑将 原料透气率偏差串级到水份控制系统中,主环为混合料水份率反馈控制,副环 为加水量控制由调节回路完成。其中一‘混加水量的前馈信号为进料总量和进 料温度,反馈信号由红外水份测试仪检测一混后的含水量并与设定值进行比 较,修正一混机上的加水量。二混的预先计算加水量与进料量有关,但应考虑 从一混到二混的胶带输送机的实际长度。由于系统存在大滞后,故应综合考 虑一混温度、胶带机运行时间,混合料总重量以及一混到二混的水份蒸发等 问题。反馈信号为来自二混的水份测试仪检测信号,与二混的设定值进行比 较后修正前馈信号,对二混加水量进行反馈校正。系统的控制方案示意图l: 根据物料平衡原理,建立的加水数学表达为: : (1十KD, )+ (5) 1一 其中:KDi为补偿系数,PDi为反馈修正系数 混单位时间加水量Fl 曩= (】+弛×PDt) (6) 二混单位时间加水量F2 = i(1+ ×end) (7) 一・ 口, 、 一混含水量和进料量的修正: +1)进辫= )鞋料+(加水量) (8) (J}j+1)^= W +1)避科 二混含水量和进料量的修正:WD(k+1)舯}=WD ) +(加水量) (9) WD(k+1)^=p2×WD(k+1)盘_料 对于无热返矿的烧结过程水份控制,影响混合料水份的主要时素是各种原 料的原始水份、原料的重量、原料配比返矿性质等,这些因素在短时间内变 化不大,所以自动加水控制的效果较好,烧结过程稳定。而莱钢265m2烧结机 具有热返矿过程,由于在生产过程中烧结终点温度的不稳定,导致返矿温度变 化,混合料水份蒸发及料温均随之变化,自动加水控制就显得困难,同时水份控 制的 稳定又造成了烧结终点BTP的波动。针对这个问题,分析如下: a)将冷热返矿集中到返矿仓内,集中定量配加: b)稳定进料配比,尤其是返矿的质量和粒度组成: c)完善进料的称重装置,保证计量准确; 具有热返矿的一混、二混自动水份控制的修正公式如下: !鱼二 型± (1+肋 ∞ ) 【]0) l一 … 4完善和提高 对于烧结配料过程中水份的控制,不论是传统的PID方法,还是目前的模 拟函数数字控制方法,都能基本满足控制的精度要求。但是,有时会出现水份 检测的不准确导致加水出现偏差,下一步需不断提升水份检测元件和测量方法 的可靠性。 科技博览l 45